撫寧高峰紙業(yè)有限公司是國家100家大型造紙企業(yè)之一,以生產(chǎn)高檔涂布白紙板為主。“高峰”牌涂布白紙板為河北省名牌產(chǎn)品,曾獲國家部?jī)?yōu);設(shè)備管理獲省B級(jí)。多年來,公司狠抓設(shè)備管理,提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。尤其是近年來,通過采用設(shè)備的檢測(cè)手段,推行預(yù)見管理,防患于未然,有效地降低了設(shè)備故障和事故的發(fā)生,保證了設(shè)備的良性運(yùn)轉(zhuǎn),使企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中得以穩(wěn)步發(fā)展。
設(shè)備的故障診斷技術(shù)是一種了解和掌握設(shè)備在使用過程中的狀態(tài),確定其整體或局部是否正常,早期發(fā)現(xiàn)故障及原因,并能預(yù)報(bào)故障發(fā)展趨勢(shì)的技術(shù)。它能做到早發(fā)現(xiàn),早治療,防止突發(fā)故障和事故造成的停機(jī),減少停車時(shí)間,從而達(dá)到設(shè)備利用率最高、維修費(fèi)用最低的目的。我們對(duì)此項(xiàng)技術(shù)的認(rèn)識(shí)源于對(duì)一車間蒸球罐體的檢測(cè)。當(dāng)時(shí)發(fā)現(xiàn)軸頭兩端側(cè)板聯(lián)接鉚釘處泄漏,緊急停機(jī)檢查結(jié)果是內(nèi)部側(cè)板鉚釘處有磨損。為得到更準(zhǔn)確的診斷,請(qǐng)?jiān)O(shè)備制造廠家技術(shù)人員進(jìn)一步檢測(cè),經(jīng)采用超聲波測(cè)厚儀多點(diǎn)測(cè)量罐體壁厚,發(fā)現(xiàn)原壁厚為16mm的鋼板,由于磨損個(gè)別部位壁厚已減薄至5.5mm。
由于此罐體為壓力容器設(shè)備,正常工作壓力為0.8MPa,目前的壁厚已不能滿足設(shè)計(jì)使用要求,故及時(shí)做出報(bào)廢處理泊于檢測(cè)及時(shí),防止了一次重大設(shè)備事故的發(fā)生。由此可見,狀態(tài)監(jiān)測(cè)是設(shè)備安全正常運(yùn)行的重要保證。
為抓好此項(xiàng)工作,公司首先提高全體職工對(duì)采用設(shè)備檢測(cè)手段的認(rèn)識(shí),組織設(shè)備管理人員、維修人員學(xué)習(xí)設(shè)備檢測(cè)的專業(yè)知識(shí);選派人員參加“設(shè)備診斷技術(shù)和維修技術(shù)”培訓(xùn),系統(tǒng)學(xué)習(xí)基礎(chǔ)知識(shí)。
其次,根據(jù)造紙行業(yè)設(shè)備特點(diǎn),選擇了適合公司使用的超聲波測(cè)厚儀、表面粗糙度儀、布式硬度儀、橡膠硬度儀、軸承故障檢測(cè)儀、故障測(cè)聽儀、紅外線表面溫度檢測(cè)儀等,安排專人管理使用,并組織人員到儀器制造廠學(xué)習(xí)儀器的使用操作原理及測(cè)試經(jīng)驗(yàn),使專管人員能夠進(jìn)一步掌握所學(xué)知識(shí),更好地應(yīng)用到實(shí)際工作中。
三是建立檢測(cè)制度,實(shí)行定期檢測(cè)和不定期抽測(cè)與日常巡檢相結(jié)合的辦法,逐設(shè)備、逐部位采用不同的方法進(jìn)行檢測(cè)。同時(shí)對(duì)大型設(shè)備如鍋爐、烘缸、各種儲(chǔ)罐等壓力容器設(shè)備制定定期綜合檢測(cè)制度;用表面溫度計(jì)監(jiān)測(cè)其表面溫度,根據(jù)溫度變化情況分析其內(nèi)部結(jié)構(gòu)變化或磨損情況,用表面粗糙度儀檢測(cè)工作面精度;用測(cè)厚儀檢測(cè)容器壁厚及磨損程度。通過對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵部位,如壓榨部膠輥、鐵輥、石輥等厚度、硬度、粗糙度及輥面精度等參數(shù)進(jìn)行檢查,做到了事前預(yù)測(cè),提前發(fā)現(xiàn)問題,有效地防止了設(shè)備故障的發(fā)生。
2002年3月對(duì)二車間4號(hào)紙機(jī)30個(gè)烘缸進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)有7個(gè)缸體表面溫度低于正常工作溫度要求。利用工藝停機(jī)時(shí)間進(jìn)行解體檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)烘缸內(nèi)的部分排水虹吸管已磨漏,及時(shí)進(jìn)行了維修,保證了設(shè)備出力,增加了熱效率,解決了紙張干燥不均、局部翹曲等紙病,捉高了產(chǎn)品的產(chǎn)量和質(zhì)量。
2001年2月使用軸承故障診斷儀對(duì)20噸沸騰爐鼓風(fēng)機(jī)電機(jī)進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)軸承有異常,經(jīng)停機(jī)檢查軸承已損壞,如不及時(shí)更換勢(shì)必造成電機(jī)燒壞。此項(xiàng)減少損失3000元。
2002年4月公司新上5萬噸生產(chǎn)線中1 0臺(tái)φ1500電鍍烘缸,在制造廠未發(fā)貨前現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收時(shí),用表面粗糙度儀檢測(cè)烘缸表面鍍鉻精度,發(fā)現(xiàn)其中3臺(tái)烘缸有表面缺陷,屬制造質(zhì)量問題,使公司避免了近10萬元經(jīng)濟(jì)損失。
目前,狀態(tài)監(jiān)測(cè)已成為公司在設(shè)備管理中用來指導(dǎo)生產(chǎn)、提高產(chǎn)品產(chǎn)量和質(zhì)量的主要手段。通過采用對(duì)設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測(cè),強(qiáng)化預(yù)見管理,使公司的設(shè)備管理水平不斷提高,設(shè)備故障停機(jī)率由原來的2%下降到0.98%,主要生產(chǎn)設(shè)備完好率由95%上升到98%,設(shè)備的維修費(fèi)用也大幅度下降,老設(shè)備發(fā)揮出了更大的效率,使企業(yè)在自身設(shè)備老化、強(qiáng)手如林的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中得到生存和發(fā)展。
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