工作人員只是輕觸了一下電腦的鍵盤,一種被稱為DCS的自動(dòng)化系統(tǒng)就點(diǎn)燃了爐堂里的柴油!這是新疆博湖葦業(yè)股份有限公司日產(chǎn)400噸的葦漿堿回收技改工程正式點(diǎn)火運(yùn)行儀式上的一幕。
12月27日,記者在新疆博湖葦業(yè)股份有限公司堿回收分廠看到:在造紙過程中要加入堿再通過蒸煮來提取纖維素造紙,以往在提取完纖維素后,剩下的廢渣——“黑液”就要排放掉,不僅污染環(huán)境,而且“黑液”中含有的堿也白白流失掉。通過此項(xiàng)工程改造后不僅能實(shí)現(xiàn)黑液零排放,消除90%以上的污染物,而且能把堿最大范圍的回收起來。
博湖葦業(yè)是2000年初改制設(shè)立的,當(dāng)時(shí)的年生產(chǎn)能力只有3萬多噸,而到2005年公司生產(chǎn)制漿能力已達(dá)11萬噸。生產(chǎn)能力的大幅度提升也給環(huán)保工作帶來了巨大的壓力。今年3月,上馬的日產(chǎn)400噸葦漿堿回收技改工程,可以徹底解決環(huán)境污染問題。目前,中國(guó)只有5家造紙企業(yè)建成了此類項(xiàng)目。日產(chǎn)400噸葦漿堿回收技改工程項(xiàng)目也是西北造紙行業(yè)最大的堿回收項(xiàng)目
新疆博湖葦業(yè)股份有限公司總工程師徐林給記者算了一筆賬,從現(xiàn)在起,每年可回收的堿能達(dá)到2.68萬噸,如果要從市場(chǎng)上購(gòu)買的話,需要2680萬元,無形當(dāng)中就節(jié)省下一大筆資金。而利用改造后的鍋爐每年可發(fā)電2500萬度,產(chǎn)生蒸汽26.1萬噸,這兩項(xiàng)每年可產(chǎn)生的直接經(jīng)濟(jì)效益超過1千萬元。雖然投資1.2已元,但4年就可全部收回成本。